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目前脱墨浆生产设备和电气的优化与改进

发布时间:2021-07-12 20:25:29 阅读: 来源:陀螺厂家

脱墨浆生产设备和电气的优化与改进

提 要: 泰格林纸从美卓引进的300t/d废纸脱墨浆生产线,在产量比原设计能力提高30依托铝合金新材料和新技术优势%~40%的情况下,结合生产实际,对链板输送机、转鼓碎浆机、筛选设备、浮选脱墨槽、除砂净化浓缩系统、热分散系统等进行了改进和优化。本文较为全面地介绍了生产中遇到的问题及采取的措施。

关键词:废纸脱墨浆;设备;工艺;改进措施

中图分类号:未来实验机实验对象将会从材料、零部件扩大到整机、整车、系统、重大设施和各类工程项目TS733+.8;TS749+.7 文献标识码:B 文章编号:(2005)

泰格林纸集团从芬兰美卓公司引进的年产20万吨低定量涂布纸生产线(编者注:详见本刊2004年第11期),开机非常成功。其配套工程——日产300t废纸脱墨浆(DIP)生产线,经历了生产纸用浆和生产低定量涂布纸用浆两个阶段,自2003年6月开机至今,产量与质量都有了长足的提高,尤其是产量方面比原设计能力300t/d提高了30%~40%,脱墨浆车间进行了大量的技术改造工作,介绍如下。

1 链板输送机

链板输送机的型号为BWF-22。

1.1 存在问题

1.1.1 传动部分设计不合理,原设计传动结构为电机→减速箱→链传动→链板机,因减速箱与链条选型均偏小,该传动为低速大扭矩传动,加之链传动并非纯扭矩传动,传动链条和减速箱损坏频繁。

1.1.2 输送链条因材质、热处理及结构问题经常拉断。

1.1.3 输送链条紧边的拐弯处因拉直抬起而经常脱轨,处理时间长。

1.2 改进措施

1.2.1 传动部分重新设计:传动结构改为电机→链传动→减速箱→链板机,链传动与减速箱进行重新设计选型。

1.2.2 输送链条整体更新,其材质、热处理及结构重新设计;在轨道拐弯处增加上压轨,轨道旁边增加防跑偏挡板。

1.2.3 采取保护措施,电机功率超过额定功率的75%报警,达到80%跳闸,以便即使发生脱轨,不使问题扩大。

2 转鼓碎浆机

转鼓碎浆机的型号为OSD-500。

2.1 存在问题

2.1.1 端面密封条磨损严重,小钢丝绳经常被拉断,美卓公司承诺其寿命为半年,实际寿命仅为10天左右。

2.1.2 尾渣带浆严重,喷淋水管清洗困难。

2.1.3 浆泵能力不够,气蚀严重,叶轮磨损快。

2.1.4 尾渣直接排到室内地面,现场环境差。

2.1.5 良浆中玻璃、钉书针含量高,造成后续管道及设备磨损严重。

2.2 改进措施

2.2.1 端面密封改进:在原密封条上粘贴抄纸废毛布,相当于加上耐磨层,粘贴一次可用一个半月左右,而且可重复粘贴;小钢丝绳由1根改为2根,其悬挂结构由一头柔性连接改为二头均为柔性连接;在端面密封顶部增加水润滑,以减少磨损。

2.2.2 消除尾渣带浆:在筛选区尾渣出口处加设挡板,以延长纸浆在转鼓内的停留时间;增加喷淋管,由6根改为10根;在喷淋管末端加设排污阀,以方便清洗。

2.2.可以直观的验证胡克定律和视察冷作硬化现象3 浆泵改进:浆泵重新选型;在浆泵进口前增设多处排气装置;探索使用新的1.4517双相不锈钢材质,其耐磨性较以前提高了10余倍。

2.2.4 增加一条渣子皮带,将渣子送至室外汽车上,不但现场环境大为改善,而且劳动强度极大降低。

2.2.5 增设高浓除渣器,将硬杂质及时除去,降低了后续设备的磨损。

3 粗筛系统

粗筛系统的型号为CS-250LF、CS-90LF。

3.1 存在问题

3.1.1 粗筛耐磨层严重剥落,面积达60%。

3.1.1 杂质易进入良浆中,粗筛泵环、耐磨环易磨损。

3.1.3 杂质渣子对阀门、泵叶轮磨损严重,且经常将泵堵塞。

3.2 改进措施

3.2.1 探索使用新的耐磨材料和施工工艺,采用小块耐磨刚玉片替代原来的ARC涂层,这样即便是剥落也仅仅是1cm2的小块,在连续运行1年后我们发现,现在的涂层剥落不到5%,取得了较好的效果。

3.2.2 将底部稀释水引入泵环与耐磨环形成的间隙中,使稀释水又起密封水的作用,有效阻止杂质进入良浆中,同时探索使用新直读的数字量化的耐磨不锈钢材料,并且国产化,其效果优于进98.07口件。

3.2.3 在泵前设计安装简易沉铁桶,内置强磁性的永磁铁,将易于缭绕成条的钉书针除去,同时一些如玻璃等重杂质也可因重力得到部分沉降;对阀门经常磨穿处,采用堆WC的方法提高其耐磨性。

4 预筛选系统

4.1 存在问题

由于磨损的原因,筛框和旋翼之间间隙增加,易糊筛,而且其间隙为不可调。

4.2 改进措施

采用塞焊的方法在旋翼表面进行贴板,以减小筛框和旋翼之间的间隙,问题得到解决。

5 浮选槽

浮选槽的型号为MC-150、MC-60、MC-30。

5.1 存在问题

5.1.1 槽体焊缝经常振裂。

5.1.2 堰板喷淋水效果差,喷嘴易堵,影响油墨溢流。

5.1.3 前浮选风机故障频繁。

5.2 改进措施

5.2.1 对槽体焊缝薄弱处进行了加强处理。

5.2.2 喷淋管改为可调式,以便调整喷淋角度;探索使用国产喷嘴,取得了较好的效果,解决了堵塞问题;对油墨溢流堰板进行了多次水平度及平面度调整。

5.2.3 探索使用国产罗茨风机替代进口,不但效果相同,而且费用大大降低。

6 除砂系统

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